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計(jì)算機(jī)控制技術(shù)在輪胎硫化系統(tǒng)中的應(yīng)用
[我的輪胎]  發(fā)表時(shí)間:2009-09-20
目前,我國橡膠行業(yè)所用的生產(chǎn)設(shè)備與國外相比,處于比較落后的狀態(tài),特別是在設(shè)備的自動控制方面,差距更大。輪胎外胎硫化機(jī)作為輪胎行業(yè)的主要生產(chǎn)設(shè)備,其控制系統(tǒng)的好壞、自動化水平的高低,將直接影響輪胎硫化的質(zhì)量。在日益激烈的市場競爭環(huán)境下,如何提高輪胎硫化機(jī)自動控制水平以及工藝參數(shù)控制精度,已成為提高輪胎產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。
  
1 傳統(tǒng)輪胎硫化控制系統(tǒng)存在的主要問題 
  
硫化機(jī)控制系統(tǒng)在硫化過程中受外界因素影響較多。在實(shí)際生產(chǎn)中,總是按照條件較差的一個(gè)因素來確定硫化時(shí)間。通常實(shí)際硫化時(shí)間采用比理想的硫化時(shí)間增加 20 %,工程輪胎則增加 30 %,以確保輪胎完全硫化。采用這種傳統(tǒng)的方式控制輪胎硫化既浪費(fèi)了能源、降低了生產(chǎn)效率,也影響輪胎的質(zhì)量。同時(shí),在控制系統(tǒng)和控制元器件方面存在以下幾個(gè)問題: 
  
(1) 目前,國內(nèi)硫化機(jī)普遍采用只有數(shù)字邏輯控制功能的 PLC ,通過 DO 模塊驅(qū)動接觸器控制電動機(jī)實(shí)現(xiàn)硫化機(jī)的啟、合模動作,并對 PLC 內(nèi)部的計(jì)時(shí)器、計(jì)數(shù)器及輔助繼電器等控件進(jìn)行邏輯編程,實(shí)現(xiàn)對硫化機(jī)硫化工藝過程 ( 步序 ) 的控制。同時(shí),通過輸出單元控制集成式電控氣閥組的開啟與關(guān)閉,控制硫化機(jī)的進(jìn)汽、進(jìn)水及排水,實(shí)現(xiàn)硫化過程 ( 步序 ) 的自動控制。但無法采集、處理、記錄過程控制數(shù)據(jù),不具備生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)統(tǒng)計(jì)功能,各硫化工藝參數(shù)的調(diào)整比較麻煩,現(xiàn)場工作量很大。 
  
(2) 目前,國內(nèi)硫化機(jī)外壓溫度的控制普遍采用帶有比例調(diào)節(jié)功能的三針記錄儀,通過調(diào)節(jié)氣動薄膜調(diào)節(jié)閥的開啟量,控制進(jìn)入硫化機(jī)蒸汽室的蒸汽流量,實(shí)現(xiàn)硫化過程中外壓溫度的控制。在硫化過程中產(chǎn)生的蒸汽冷凝水通過每臺硫化機(jī)的疏水閥排入冷凝水主管道中。  
   
由于三針記錄調(diào)節(jié)儀為機(jī)械式結(jié)構(gòu),其溫度信號的變化量是通過毛細(xì)管內(nèi)的液體根據(jù)熱膨脹的原理來采集,壓力信號的變化通過壓力彈簧管的受壓變形來采集,存在著測量誤差大、動作反應(yīng)遲鈍、滯后等弊端。機(jī)械式三針記錄調(diào)節(jié)儀根據(jù)測量采集到的信號通過氣動比例放大器將控制氣源信號送至硫化機(jī)外壓氣動薄膜調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)其開啟量,實(shí)現(xiàn)對硫化過程外壓溫度的控制。由于其比例參數(shù)的調(diào)節(jié)及輸出氣源的放大比例均采用機(jī)械螺桿手工調(diào)節(jié),沒有一個(gè)精確的參數(shù)值,各參數(shù)的設(shè)定要手工完成,調(diào)整比例參數(shù)十分復(fù)雜。由于每臺硫化機(jī)的設(shè)備狀況各不相同,每臺設(shè)備需要反復(fù)調(diào)整控制參數(shù)。另外它是機(jī)械式結(jié)構(gòu),在使用一段時(shí)間后,經(jīng)常會出現(xiàn)螺桿位移,造成比例失調(diào),又需重新調(diào)整。機(jī)械式三針記錄調(diào)節(jié)儀還存在調(diào)節(jié)精度較低,無反饋信號,執(zhí)行動作遲滯等多種缺陷。由于硫化生產(chǎn)現(xiàn)場多為高溫多塵環(huán)境,經(jīng)常出現(xiàn)記錄筆尖堵塞故障,造成原始記錄缺項(xiàng),直接影響輪胎生產(chǎn)控制。 
  
另外,在國外機(jī)械式三針記錄儀已屬于淘汰產(chǎn)品,國外記錄儀廠商專供中國市場,其價(jià)格昂貴,備件不易采購,維修困難,需要頻繁更換記錄墨水、記錄紙等消耗材料。 
  
(3) 在輪胎的生產(chǎn)過程中,正在硫化的機(jī)臺數(shù)目并不固定,隨時(shí)需對一次水和二次水用量和壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)。當(dāng)用水量較小時(shí),傳統(tǒng)的控制方法是熱循環(huán)水通過泄壓調(diào)節(jié)閥直接短路回到除氧器,這就造成了相當(dāng)大的能源浪費(fèi)。由于輪胎硫化過程中用水量變化速度快,而氣動調(diào)節(jié)閥跟隨調(diào)節(jié)速度較慢,造成熱循環(huán)水壓力波動較大,影響產(chǎn)品質(zhì)量。 
(4) 在輪胎硫化過程中硫化機(jī)蒸汽室內(nèi)的冷凝水能否及時(shí)排放是影響硫化過程中外壓溫度產(chǎn)生波動的一個(gè)極為重要的原因。目前國內(nèi)硫化機(jī)普遍采用疏水器控制冷凝水排放,但是由于多種原因造成疏水器經(jīng)常堵塞,為保證工藝要求,現(xiàn)場絕大多數(shù)機(jī)臺通過打開疏水器的旁通截止閥使蒸汽直排,造成能源的極大浪費(fèi)。 
   
2 計(jì)算機(jī)智能控制系統(tǒng)的原理與構(gòu)成 
  針對以上輪胎硫化工藝過程中存在的問題進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān)。通過先進(jìn)的計(jì)算機(jī)控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)硫化機(jī)群集散控制,不僅能提高企業(yè)的自動化控制及管理水平,同時(shí)也能降低進(jìn)入高維護(hù)期硫化機(jī)控制裝置的維護(hù)成本,提高硫化過程中各工藝參數(shù)的控制精度,以保證嚴(yán)格控制硫化工藝條件,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低能源消耗。 
  
2 .1 系統(tǒng)概述 
  (1) 采用中控 PLC 、智能溫控器及壓力儀表替代原三針記錄儀,實(shí)現(xiàn)外溫閉環(huán)控制、記錄等。 
  (2) 根據(jù)硫化所需內(nèi)壓的設(shè)定值,利用電動機(jī)變頻調(diào)速技術(shù)確保給硫化機(jī)的供水壓力恒定,并取消一次供水泵,節(jié)約電能消耗。 
  (3) 取消硫化機(jī)系統(tǒng)冷凝水排放的疏水閥,采用熱電阻測溫,送至中控 PLC 處理后,實(shí)現(xiàn)溫度和定時(shí)控制相結(jié)合的冷凝水自動排放方式,提高外溫控制精度,降低蒸汽的消耗量。 
  (4) 每臺硫化機(jī)加裝一臺輪胎胎號輸入裝置,實(shí)現(xiàn)輪胎硫化過程的歷史查詢功能,用以滿足產(chǎn)品質(zhì)量可追溯的要求。 
  (5) 在中央控制室內(nèi)采用 2 臺冗余熱備計(jì)算機(jī),實(shí)現(xiàn)硫化工藝過程參數(shù)的采集、處理、儲存以及生產(chǎn)過程中有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),并能以各種功能圖表進(jìn)行顯示,提高企業(yè)管理水平。 
  
2 .2 計(jì)算機(jī)智能控制原理 
  2 .2 .1 取消三針記錄儀 
  為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)、超限報(bào)警、輪胎編號輸入、硫化過程工藝參數(shù)的歷史查詢等功能,且為了節(jié)省改造時(shí)間,保留 C200H 的硬件及程控功能不變,將原三針記錄儀的功能,即硫化外溫的連續(xù)調(diào)節(jié)功能和硫化內(nèi)壓、內(nèi)溫、外溫的運(yùn)行參數(shù)連續(xù)記錄功能,通過敷設(shè)線纜送至中央控制室的集散控制系統(tǒng),同時(shí)傳送到中央控制室的信息還包括反映硫化機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的硫化開始、硫化結(jié)束、故障報(bào)警及復(fù)位等信號。采用該方案的優(yōu)點(diǎn)是不需對原有的 PLC 系統(tǒng)編程改造,難度小、造價(jià)低,短時(shí)間內(nèi)即可完成改造,基本不影響現(xiàn)有的生產(chǎn)。 
  2 .2 .2 冷凝水自動排放系統(tǒng)的優(yōu)化 
  
目前,國內(nèi)絕大多數(shù)輪胎廠硫化機(jī)冷凝水的排放都采用疏水閥的排放方式。在輪胎硫化過程中,由于蒸汽熱交換而產(chǎn)生的冷凝水通過疏水閥排入冷凝水主管道中,但疏水閥濾芯經(jīng)常因水垢、雜物等原因而堵塞,使硫化機(jī)蒸汽室內(nèi)的冷凝水無法及時(shí)排出。由于輪胎外胎硫化機(jī)外壓溫度的測溫元件安裝在硫化機(jī)下蒸汽室底部,過多的冷凝水將淹沒測溫元件,這時(shí)三針記錄調(diào)節(jié)儀測量到的是低于硫化機(jī)蒸汽室內(nèi)實(shí)際溫度的虛假的溫度,而此時(shí)硫化機(jī)蒸汽室內(nèi)的實(shí)際溫度是滿足工藝條件的,這一點(diǎn)可以從安裝在硫化機(jī)上模的溫度計(jì)上證實(shí)。測溫元件將虛假的溫度信號傳送至三針記錄調(diào)節(jié)儀,由于低于工藝參數(shù)設(shè)定值,三針記錄調(diào)節(jié)儀將對外溫氣動薄膜調(diào)節(jié)閥輸出開啟信號,硫化蒸汽繼續(xù)進(jìn)入硫化機(jī)蒸汽室,使硫化外壓溫度進(jìn)一步升高,造成輪胎過硫。而不斷增加的冷凝水又會淹沒輪胎下模型,造成輪胎下模型溫度低于工藝設(shè)定值,這將造成輪胎欠硫。由于以上問題的存在,直接造成硫化過程外壓溫度控制不穩(wěn),影響輪胎產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí)由于疏水器故障率高,維修較為困難,頻繁更換疏水器勢必影響正常生產(chǎn)。為保證硫化工藝條件,及時(shí)排除硫化過程產(chǎn)生的冷凝水,只好將冷凝水旁通截止閥打開,直接排出硫化蒸汽,造成能源的大量浪費(fèi)。這樣浪費(fèi)的蒸汽約占硫化蒸汽總消耗量的 40 %左右。 
  
為此,通過采用熱電阻測溫、中央控制室控制,實(shí)現(xiàn)硫化過程蒸汽冷凝水的自動排放,取消了疏水閥,增設(shè)了冷凝水儲水罐。 
  
硫化過程開始后,外壓蒸汽由于熱交換而產(chǎn)生的冷凝水由硫化機(jī)蒸汽室流入冷凝水儲水罐中,插入儲水罐的鉑熱電阻將測量到的溫度信號 ( 電阻信號 ) 通過信號電纜傳送到中央控制室過程控制站 (GE 可編程控制器 ) 的 RTD 模塊中,過程控制站通過計(jì)算將冷凝水溫度信號送入上位監(jiān)控機(jī)供監(jiān)控、記錄,同時(shí)通過預(yù)先編制好的控制程序進(jìn)行處理、分析,當(dāng)測量溫度低于設(shè)定值時(shí),過程控制站 PLC 輸出 ON 的開關(guān)量信號,驅(qū)動二位三通先導(dǎo)電磁閥,控制氣動切斷閥開啟,冷凝水自動排出。隨著冷凝水的排出,冷凝水儲水罐內(nèi)的溫度不斷升高,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定的上限值時(shí),過程控制站輸出 OFF 信號,控制氣動切閥關(guān)閉,冷凝水排放系統(tǒng)自動關(guān)閉。 
  
2 .2 .3 輪胎生產(chǎn)編號輸入裝置 RTU 終端 
  
每臺硫化機(jī)現(xiàn)場控制柜上安裝一塊 RTU 終端,硫化工通過操作 RTU 終端的按鍵,輸入輪胎生產(chǎn)序列號,通過通訊傳至中央控制室的監(jiān)控站,存到硬盤,以便將來查詢。輪胎號輸入終端和監(jiān)控站之間采用 RS ? 485 總線方式,采用標(biāo)準(zhǔn) MODBUS 協(xié)議通訊,通訊距離長、可靠性高、速度快,保證輪胎號正確送至監(jiān)控機(jī),而且終端最多可帶 255 個(gè)站。 
  2 .2 .4 計(jì)算機(jī)智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 
  2 .2 .4 .1 中心控制室監(jiān)控計(jì)算機(jī) 
  2 .2 .4 .2 監(jiān)控網(wǎng)絡(luò) 
  2 .2 .4 .3 監(jiān)控站的硬件、軟件組成及主要功能 
  
監(jiān)控站由 2 臺互為冗余熱備的高性能工控機(jī)組成,其硬盤容量 20G ,能存儲超過 7 年的硫化歷史數(shù)據(jù)。監(jiān)控站的主要功能是實(shí)時(shí)記錄、監(jiān)控輪胎硫化過程的各種技術(shù)參數(shù)及參數(shù)超標(biāo)報(bào)警,實(shí)現(xiàn)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、資料的自動統(tǒng)計(jì)工作,以及各種歷史數(shù)據(jù)的查詢統(tǒng)計(jì),同時(shí)可實(shí)現(xiàn)對下位 PLC 的在線編程等功能。 
  
監(jiān)控站的主要功能: 
 ?、僦饕獏?shù)的顯示;②曲線顯示;③產(chǎn)量報(bào)表;④參數(shù)整定;⑤參數(shù)修改;⑥報(bào)警顯示; ⑦歷史曲線查詢;⑧打印功能;⑨系統(tǒng)的安全性。 
  
2 .2 .4 .4 控制站 
  控制站響應(yīng)速度快,功能強(qiáng),能支持浮點(diǎn)運(yùn)算。 
    控制站主要功能: (1) 數(shù)據(jù)采集; (2) 報(bào)警; (3) 外溫控制; (4) 冷凝水溫度控制。 
  
2 .2 .5 應(yīng)用軟件編程及功能 
  本系統(tǒng)采用中文 Microsoft Workstation4.0 作為操作平臺, 對整個(gè)硫化機(jī)群集散控制系統(tǒng)進(jìn)行編程,主要的功能及特點(diǎn)如下: 
  (1) 檢測處理功能。 (2) 閉環(huán)控制功能。 (3) 圖形報(bào)表功能。 (4) 記錄功能。 (5) 在線調(diào)整功能。 (6) 打印功能 。 (7) 報(bào)警管理 。 (8) 統(tǒng)計(jì)分析功能。 (9) 歷史檔案功能。 (10) 系統(tǒng)安全性。 (11) 聯(lián)網(wǎng)特性 (12) 良好的人機(jī)接口。 
  
2 .3 輪胎硫化內(nèi)壓熱循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化 
  目前,國內(nèi)大多數(shù)輪胎行業(yè),硫化機(jī)用熱循環(huán)水系統(tǒng)采用一次充水、二次水硫化工藝。通過安裝在供水泵出口處的 2 個(gè)泄壓調(diào)節(jié)閥控制泄水量,進(jìn)而控制供水壓力。在實(shí)際硫化生產(chǎn)過程中存在以下問題。 
  (1) 生產(chǎn)中正在硫化的機(jī)臺數(shù)目并不固定,因此對一次水和二次水用量的需求也不相同。當(dāng)用水量較小時(shí),一部分熱循環(huán)水通過泄壓調(diào)節(jié)閥直接短路送往除氧器而不能用于硫化,造成了相當(dāng)大的能源浪費(fèi)。 
  (2) 生產(chǎn)中用水量變化較大,而泄壓調(diào)節(jié)閥跟隨壓力調(diào)節(jié)速度較慢,造成熱循環(huán)水壓力波動較大,從而影響了產(chǎn)品質(zhì)量。 
  (3) 供水泵電機(jī)為鼠籠式電機(jī),傳統(tǒng)控制系統(tǒng)電機(jī)啟動方式為直接工頻啟動,電機(jī)啟動時(shí)對電網(wǎng)沖擊較大,影響供電質(zhì)量。 
  
2 .3 .1 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 
  (1) 根據(jù)以往硫化車間實(shí)際用水量的統(tǒng)計(jì)分析,我們選擇其中 2 臺泵作為自控泵參與自動調(diào)壓控制。在自控系統(tǒng)的構(gòu)成中,采用壓力傳感器、壓力控制器、 PLC 、變頻器內(nèi)部 PID 和軟起動器等組成的閉環(huán)控制系統(tǒng),來實(shí)現(xiàn)恒壓控制。 
  (2) 硫化供應(yīng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中,過熱水循環(huán)泵由原來的 2 臺工頻運(yùn)行、 2 臺備用改為 1 臺變頻運(yùn)行、 1 臺軟起動備用。 
  
2 .3 .2 系統(tǒng)控制過程 
  首先選擇運(yùn)行泵和備用泵,將轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)到“自動”位置,然后啟動系統(tǒng)運(yùn)行。通過可編程控制器 (PLC) 發(fā)出指令使變頻器驅(qū)動電動機(jī)工作,壓力傳感器從供水主管道上檢測來的壓力信號一路送至變頻調(diào)速器,變頻器根據(jù)輸入信號與內(nèi)部設(shè)定值進(jìn)行分析比較后,調(diào)節(jié)變頻器控制水泵轉(zhuǎn)速以保持供水壓力恒定;另一路送至壓力控制器與設(shè)定的 2 個(gè)壓力信號進(jìn)行比較,以決定備用泵的投入、退出及壓力報(bào)警。當(dāng)變頻器控制電動機(jī)達(dá)到設(shè)定最高頻率時(shí),變頻器發(fā)出信號給 PLC 。如果此時(shí)供水壓力不低于最低設(shè)定值,將認(rèn)為是正常壓力波動,只有變頻器輸出最高頻率持續(xù) 40s 以上才啟動軟啟動器投入另一臺泵。如果此時(shí)供水壓力信號低于最低設(shè)定壓力, PLC 將控制軟啟動器立即啟動另一臺泵,以確保供水壓力恒定,滿足工藝要求。
  
3 應(yīng)用效果 
  (1) 成本大大降低,而且維護(hù)量很小。 
  (2) 能夠起到明顯的節(jié)電效果。 
  (3) 由于硫化機(jī)冷凝水排放控制系統(tǒng)取消疏水閥,采用定溫控制排放,實(shí)現(xiàn)硫化冷凝水的自動排放,使硫化機(jī)消耗蒸汽量大大降低 。 
  (4) 雖然該硫化機(jī)控制系統(tǒng)應(yīng)用非常成功,但不能排除人為失誤而給整個(gè)控制系統(tǒng)帶來的危害。另外,整個(gè)控制系統(tǒng)的核心只采用一套 PLC 作為控制器,盡管采用高性能的 PLC ,可靠性也非常高,但由于多臺硫化機(jī)共用一臺 PLC ,一旦控制器出現(xiàn)問題,勢必對生產(chǎn)造成較大影響。針對以上的問題,可以采取以下兩種解決辦法,雖然價(jià)格提高較多,但可靠性得到大大提高。 
 ?、俨捎萌哂嗟目刂破鳎坏┲骺刂破鞒霈F(xiàn)問題,處于備份的控制器馬上接管工作,不會影響正常的生產(chǎn),而且仍然是集中控制,價(jià)格不會太高。 
  ②采用分散控制,每臺硫化機(jī)采用單獨(dú)的 PLC 控制,去掉原來實(shí)現(xiàn)步序功能的 PLC ,所有的信號采集、步序控制、外溫控制都采用一個(gè)控制器完成。采用工業(yè)以太網(wǎng)把每個(gè) PLC 連接起來,這是最好的方案,但價(jià)格也是最高的。由于每臺硫化機(jī)的控制系統(tǒng)都是獨(dú)立的,互不影響,而且輪胎號輸入裝置也可以通過 PLC 來實(shí)現(xiàn),所以可靠性極高,一臺控制系統(tǒng)出現(xiàn)問題不會影響其他機(jī)臺的正常工作。

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